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三峽電廠

 一、項目簡介


      三峽右岸電站共裝設12臺700MW水輪發(fā)電機組,其中23#機組由哈爾濱電機廠有限公司供貨。引水壓力鋼管直徑為12.4m,壓力鋼管與蝸殼通過伸縮節(jié)連接,其形式為波紋管式,布置在伸縮節(jié)室內,伸縮節(jié)室長5.0m,其高度為17m,寬度為16.0m。伸縮節(jié)室底板高程EL.48.0m,通過EL.44.0m高程電站上游操作廊道可進入壓力鋼管伸縮節(jié)室內。

       超聲波流量計的換能器布置在壓力鋼管下平段的伸縮節(jié)下游側。下平段的上游為壓力鋼管下彎段,下游為水輪機蝸殼進口段,下平段長度約為13.64m,其中,伸縮節(jié)長度約為2.2m。

       換能器采用內貼式安裝,為滿足測流精度,超聲波測流裝置采用16聲道方案,共計32只換能器,換能器底板通過焊接方式固定在壓力鋼管內壁上,壓力鋼管內焊裝電纜保護管,電纜通過設在伸縮節(jié)下游側鋼管上的穿纜器引出至伸縮節(jié)室。超聲波流量計的現地測量單元布置在伸縮節(jié)室內(EL.48.0m高程),工控機機箱布置在水輪機層(EL.67.0m高程)。


二、技術亮點


1、交叉16聲道(2E16P)換能器布置,內貼式安裝,伸縮節(jié)室內通過穿纜器將電纜引出管外。         

2、直管段較短,通過CFD模擬仿真技術,進行換能器聲道位置及流量積分優(yōu)化。

3、經緯儀定位,全站儀復測安裝幾何數據。

4、管徑大(管徑12.4m),流速高(最高斷面平均流速至8.5m/s)。

5、提供了兼顧流量測量及效率監(jiān)測的軟件系統。

6、產品壽命:穩(wěn)定運行超過15年。

7、綜合誤差評估為:±0.6%


·  2E16P聲道布置,內貼式換能器安裝。2008年安裝,系統穩(wěn)定運行超過15年。


 


·  CFD模擬仿真,換能器安裝位置優(yōu)化。

       8層流速,交叉聲道面布置,聲道角均為70°。計算機仿真積分誤差為±0.51%。




·  經緯儀輔助定位,全站儀復測安裝幾何數據。

       “超聲流量計幾何參數測算系統”根據流道的圓柱面、軸線、各換能器點、各聲道的位置自動計算出①聲道長、②聲道角、③換能器突出、④聲道高度、⑤斷面高度等參數。利用該方法可以充分得到現場安裝的幾何參數的準確值,控制幾何參數誤差在允許范圍之內。




·  管徑大,流速快。

       搭建8層腳手架,全覆蓋換能器安裝斷面;搭建經緯儀操作平臺及靶板,微調腳手架避免遮擋經緯儀激光點。 換能器電纜護管采用防沖擊的設計。



·  配套效率監(jiān)測軟件系統。

監(jiān)測軟件用于在線監(jiān)測流量,同時自動采集工作水頭、有功功率,導葉開度等輔助參數,兼顧監(jiān)測水輪機和機組效率,保證水輪機運行于高效率區(qū)。



·  基于模擬仿真的誤差評估分析。

綜合誤差評估為:±0.6%(積分誤差±0.51%,換能器突出誤差±0.3%,幾何誤差±0.2% ,電子誤差±0.1% )。


三、方案設計

換能器16聲道安裝,2E16P布置;

壓力鋼管平直段較短,聲道角度選用70°;

內貼式安裝換能器,換能器電纜由伸縮節(jié)室引出;

引出電纜采樣具有自主專利的穿纜器進行密封;

現地主機安裝于伸縮節(jié)室內,該處濕度較大,主機箱選用IP68密封等級設計;

流量與效率監(jiān)測軟件系統安裝在位于水輪機層的工控機內,從工控機內輸出相應的信號到電站監(jiān)控系統。


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